0引言
云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司锌合金厂年产5万t吨热镀合金。工艺采用工频无芯感应电炉熔化锌液,加铝配置各种牌号热镀合金,期间加入氯化铵做造渣剂。加入氯化铵造渣时会产生大量白烟,收尘系统采用湿式三效收尘器。连接工频无芯感应电炉和湿式三效收尘器的过渡炉盖需要实现旋转、升降动作,同时在合金铸锭时,炉盖要随工频无芯感应电炉做翻转运动,这些需求给炉盖的设计带来很大困难。原来设备厂家配套的手动机械开启炉盖的缺点是:炉盖与工频无芯感应电炉密封差、烟气泄漏量大,劳动强度大,而且炉盖只有在进料、配液后方可关闭炉盖,加入氯化铵造渣,锌液与空气接触时间长,氧化渣量大,热损失大。基于此,设计自动控制封闭式炉盖,以满足合金生产工艺要求,实现治理烟气、降低环境污染、减轻劳动强度、节能降耗目的。
1封闭式炉盖结构及主要技术参数
自动控制封闭式炉盖由升降系统、旋转系统、炉盖、控制系统组成,如图1所示。
图1封闭式炉盖结构
升降系统包括电机、电液推杆、丝杆、轴承座、旋转升降机构、导向轮,系统通过电液推杆传递动力产生上下运动,实现炉盖升降。
旋转系统包括电机、丝杆、轴承座、导向轮,炉盖通过丝杆传递动力产生旋转运动,炉盖旋转离开工频无芯感应电炉口。
炉盖由锥形炉盖体、除渣口、下锥体、密封层组成,可以实现炉盖关闭情况下进料、除渣。系统通过电液推杆控制炉盖,保持炉盖与炉面密闭,实现烟气不泄漏。
控制系统包括PLC控制柜、接近开关、光电开关。控制原理:利用炉盖在各个工作状态位置不同,根据进料、配料、除渣、浇铸不同状态的接近开关和光电开关信号,由PLC程序实现炉盖开启、升降、关闭等动作的控制。
自动控制炉盖主要技术参数如表1所示。
表1自动控制炉盖主要技术参数
| 技术参数 |
锥形炉盖 | φ1700×440×680 |
旋转减速器 | XWEDY8115 1.5KW |
电液推杆 | LPBT500 行程200mm 推力500kg 电机功率:1.1KW |
丝杆 | T80-10/2-2 |
旋转机构 | φ260×205 |
2炉盖工作程序
(1)进料:进料溜槽运行至炉盖进料口,进料口同时打开,进料溜槽到位,接近开关得电,炉盖停止动作。
(2)收尘:进料完成后进料溜槽退回起始位置,接近开关得电,进料口关闭;接近开关得电,收尘管接头动作,快速接头接通,炉盖进入收尘状态。
(3)除渣:除渣口开启,加入氯化铵造渣;除渣口关闭。
(4)浇铸:快速接头断开,除尘管道活动接头断开,浇铸控制系统接通,完成热镀合金浇铸。
3优点
3.1操作简单,控制灵活。
炉盖设有自动控制档位和手动控制档位。启动控制系统后,由PLC程序自动控制炉盖可以依次完成进料、造渣、收尘等动作,操作人员可以根据需要采用手动控制,完成其中任意动作。
3.2生产效率高,劳动强度低。
配置不同牌号热镀合金时周期不同,如配置铝含量低的热镀合金,由低含铝熔化快,可以采用手动控制,不同牌号热镀合金生产,可以进料、配料、造渣同时进行操作,自动控制封闭式炉盖使用后生产周期降低30%。另外,圆锥形炉盖造渣口采用电动开启,视角大,可以覆盖工频感应电炉全液面,除渣非常方便。
3.3烟气治理效果好。
设计了锥形炉盖,连接管道采用快速接头,密封性好,同时由于炉盖与炉体采用液压传动,炉盖下降时在液压力的作用下,结合面处于密闭状态,极大地增加了炉盖内腔负压,提高烟气收尘效率。
3.4节能降耗。
生产过程在密闭状态下进行,降低了热镀合金制液、造渣过程的氧化几率,原来生产一炉热镀合金(10t)产生渣量450kg,采用自动控制封闭式炉盖后生产一炉热镀合金(10t)产生渣量340kg,降低110kg。处理1000kg热镀合金渣需电220KWH,年产5万t热镀合金可以减少渣量162t,节约电35640 KWH。
4 应用情况
2010年,自动控制封闭式炉盖应用于曲靖分公司锌合金厂后,热镀合金实现安全生产,烟气含尘量由原来50mg/m3下降到28 mg/m3。自动控制封闭式炉盖使用后,系统能耗大幅度降低,并进一步应用于6台工频感应电炉中,实现了安全生产、节能降耗和烟气治理。封闭式收尘炉盖已申报专利,并通过了查新。