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自动控制封闭式收尘炉盖

作者:付   明    浏览量:342

0引言

云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司锌合金厂年产5t吨热镀合金。工艺采用工频无芯感应电炉熔化锌液,加铝配置各种牌号热镀合金,期间加入氯化铵做造渣剂加入氯化铵造渣时会产生大量白烟,收尘系统采用湿式三效收尘器连接工频无芯感应电炉和湿式三效收尘器的过渡炉盖需要实现旋转、升降动作,同时在合金铸锭时,炉盖随工频无芯感应电炉做翻转运动,这些需求给炉盖的设计带来很大困难。原来设备厂家配套的手动机械开启炉盖缺点是:炉盖与工频无芯感应电炉密封差、烟气泄漏量大,劳动强度大,而且炉盖只有在进料、配液后方可关闭炉盖,加入氯化铵造渣,液与空气接触时间长,氧化渣量大,热损失大。基于此设计自动控制封闭式炉盖,满足合金生产工艺要求,实现治理烟气降低环境污染减轻劳动强度节能降耗目的。

1封闭式炉盖结构及主要技术参数

自动控制封闭式炉盖由升降系统、旋转系统、炉盖、控制系统组成,如图1所示。

 

1封闭式炉盖结构

升降系统包括电机、电液推杆、丝杆、轴承座、旋转升降机构、导向轮,系统通过电液推杆传递动力产生上下运动,实现炉盖升降。 

旋转系统包括电机、丝杆、轴承座、导向轮,炉盖通过丝杆传递动力产生旋转运动,炉盖旋转离开工频无芯感应电炉口

炉盖锥形炉盖体、除渣口、下锥体、密封层组成,可以实现炉盖关闭情况下进料、除渣。系统通过电液推杆控制炉盖,保持炉盖与炉面密闭,实现烟气不泄漏。 

控制系统包括PLC控制柜、接近开关、光电开关控制原理利用炉盖在各个工作状态位置不同,根据进料、配料、除渣、浇铸不同状态接近开关和光电开关信号,由PLC程序实现炉盖开启、升降、关闭等动作的控制。

自动控制炉盖主要技术参数如表1所示。

1自动控制炉盖主要技术参数

 

技术参数

锥形炉盖

φ1700×440×680

旋转减速器

XWEDY8115 1.5KW

电液推杆

LPBT500  行程200mm 推力500kg 电机功率:1.1KW

丝杆

T80-10/2-2

旋转机构

φ260×205 

2炉盖工作程序

1进料:进料溜槽运行至炉盖进料口,进料口同时打开,进料溜槽到位,接近开关得电,炉盖停止动作。

2收尘:进料完成后进料溜槽退回起始位置,接近开关得电,进料口关闭;接近开关得电收尘管接头动作,快速接头接通,炉盖进入收尘状态。

3除渣:除渣口开启,加入氯化铵造渣除渣口关闭

4浇铸:快速接头断开,除尘管道活动接头断开,浇铸控制系统接通,完成热镀合金浇铸。

3优点

3.1操作简单,控制灵活

炉盖设有自动控制档位和手动控制档位。启动控制系统后,由PLC程序自动控制炉盖可以依次完成进料、造渣、收尘等动作,操作人员可以根据需要采用手动控制,完成其中任意动作。

3.2生产效率高,劳动强度低。

配置不同牌号热镀合金时周期不同,如配置铝含量低的热镀合金,低含铝熔化快,可以采用手动控制,不同牌号热镀合金生产,可以进料、配料、造渣同时进行操作,自动控制封闭式炉使用后生产周期降低30%。另外,圆锥形炉盖造渣口采用电动开启,视角大可以覆盖工频感应电炉全液面,除渣非常方便。

3.3烟气治理效果好

设计了锥形炉盖,连接管道采用快速接头,密封性好,同时由于炉盖与炉体采用液压传动,炉盖下降时在液压力的作用下,结合面处于密闭状态,极大增加炉盖内腔负压,提高烟气收尘效率。

3.4节能降耗

生产过程密闭状态下进行,降低了热镀合金制液、造渣过程的氧化几率,原来生产一炉热镀合金(10t)产生渣量450kg,采用自动控制封闭式炉盖后生产一炉热镀合金(10t)产生渣量340kg,降低110kg处理1000kg热镀合金渣需220KWH,年产5t热镀合金可以减少渣量162t,节约电35640 KWH

应用情况

2010年,自动控制封闭式炉盖应用于曲靖分公司锌合金厂后,热镀合金实现安全生产,烟气含尘量由原来50mg/m3下降到28 mg/m3。自动控制封闭式炉盖使用后,系统能耗大幅度降低,并进一步应用于6台工频感应电炉中,实现了安全生产、节能降耗和烟气治理封闭式收尘炉盖已申报专利,并通过了查新

 

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