0 引言
在石化炼油企业,催化裂化装置具有易燃、易爆、高温、工艺连续性强、复杂性高、安全要求高等特点,是炼油企业最重要的装置之一。为了最大限度地降低装置恶性事故的发生,避免重大人身伤害和设备损坏,在该装置的控制中设有自保联锁系统,一旦工艺操作出现大的波动,必须将装置的生产停止以保障安全[1-3],因此,自保联锁的实现必须要安全可靠、动作及时。
1 装置自保的组成及作用
联锁自保实质上是一种自动操作系统,能使有关设备按照规定的条件或程序完成操作任务,实现消除异常、防止事故的目的,由输入、控制、输出组成[4-5]。
自保系统的作用是在紧急状态下,自动切断系统的某个或多个环节,通过关闭或启动旁路自保阀门,将生产过程控制在一个安全的非正常操作状态,同时又便于事故处理和生产恢复。自保系统充分利用DCS系统的功能,使正常运转的装置,在事故状态下能迅速、安全、平稳地停下来,基本上不需要操作人员过多干涉。
2 原辅助操作台联锁自保系统
玉门炼化总厂催化裂化装置于1994年11月建成投产,原装置设计能力为50万t/a,经过2000年、2002年和2004年技改项目的实施,装置改造成为80万t/a的重油催化裂化,掺渣比为30%,工艺过程包括反应—再生、分馏、吸收稳定、富气压缩机、余热锅炉、能量回收和产品精制等[6]。
装置自保的控制逻辑见图1。
图1 装置原自保逻辑图
该联锁自保条件只有主风流量低一个,2013年大检修3台滑阀控制柜变更需要更改联锁,原有系统无法更改;而且原有小型系统不可靠,没有装置联锁设定条件,不能完成装置联锁的要求。因此,现将所有装置联锁改入DCS系统实现。
3 目前DCS联锁自保系统
重油催化裂化装置最初采用的控制系统是ABB公司的MOD 300 系统,2004年升级为ADVANT 500系统,该系统的过程控制核心为AC460,CPU配置为1:1冗余,另外DCN环网、电源以及重要的I/O卡件也都是1:1冗余配置,所以该系统具有控制功能完善、运行安全可靠的特点[7]。
在DCS系统上完成装置联锁逻辑组态,主风联锁自保条件改为可靠的四取四联锁:
FIC_1500A <55800Nm3/h;FIC_1106<55800Nm3/h;PI_1500<0.05MPa;PIC_1114<0.05MPa。联锁逻辑系统组态见图2。
图2联锁逻辑系统组态
该联锁逻辑控制回路VALVE_COMMON由7个模块组成,分别为LT1、LT2、LT3、LT4、AND、GET和MTH模块,当4个联锁条件都满足时,前4个模块输出1作为AND的输入信号,AND的输出也为1作为MTH的输入源2,LOCK_SW的状态(1为联锁投用,0为联锁切除)作为MTH的输入源1,经过MTH计算、选择之后得出RESULT为1或0。
每个联锁自保的回路组态都大体相同,以SV105为例,其组态见图3 。
图3 单个联锁自保的回路组态
该回路SV105由4个模块组成,分别为GET、OR、MTH和OUT。其中GET读取SV105_ESD的状态(1为单个回路自保,0为回路正常),当SV105_ESD和VALVE_COMMON.AND中任何一个为1时,OR的输出就为1,它作为MTH的输入源3,VALVE_COMMON.GET作为MTH的输入源1,SV105.GET作为MTH的输入源2,经过MTH计算、选择之后得出RESULT为1或0作为OUT的输入源。OUT用来定义输出卡件和输出通道,控制阀门动作。
当4个联锁条件同时满足时进行装置联锁,联锁动作阀门见表1。
表1 装置联锁动作阀门及描述
位号 描述 联锁动作 联锁说明
SV105 再生器事故蒸汽阀开 开阀 失电自保
SV106 烧焦罐事故蒸汽阀开 开阀 失电自保
FV1107/1 再生器主风关闭 关阀 失电自保
FV1107/2 烧焦罐主风关闭 关阀 得电自保
FV1106 炉101主风关闭 关阀 得电自保
SV101 提升管事故旁通打开 开阀 得电自保
SV102 提升管事故进料切断 关阀 得电自保
FV1124/1 油浆回炼进提升管关闭 关阀 失电自保
FV1124/2 回炼油进提升管关闭 关阀 得电自保
FV1102 干气进第一提升管关闭 关阀 失电自保
FV1102G 干气进第二提升管关闭 关阀 失电自保
PV1114/B 双动滑阀东打开 开阀 得电自保
PV1114/A 双动滑阀西打开 开阀 得电自保
TV1101 一再滑阀关闭 关阀 得电自保
TV1101G 二再滑阀关闭 关阀 得电自保
LV1104 待阀关闭 关阀 得电自保
LV1105 循环滑阀关闭 关阀 得电自保
TV1102 外取热器下滑阀关闭 关阀 得电自保
在正常生产时,阀门均处于开、关或自动调节状态;当联锁条件满足时,这18台阀门根据生产安全方案,要求能够快速动作,以达到装置自保要求。其中,再生器事故蒸汽阀由全关到全开,代替主风维持催化剂在再生器内的流化条件,而不至于死床;提升管事故旁通由全关到全开,向分馏塔或回炼油罐转油,以保证原料系统的正常循环,避免泵被憋坏,保证最快速度地恢复进料[8];提升管事故进料由全开到全关,以切断提升管的新鲜进料,在系统主风撤出时,严禁提升管进油,从而避免主风恢复时,催化剂带油发生危险;油浆回炼进提升管和回炼油进提升管,会在电磁阀的作用下迅速关闭,以保证提升管不进油,避免主风恢复时发生危险;双动滑阀东、西打开,进行放空来调节再生器压力,防止再生器超压,以及催化剂倒流至沉降器;再生器滑阀和待阀关闭,以切断反应器和再生器,避免发生催化剂倒流的危险,此阀由自保信号带动时不受滑阀输入信号或滑阀自锁条件的限制。
为提高系统的可靠性,对6个失电自保的阀门在DCS系统中增加了继电器,即对于DCS系统而言,都是输出为1,有24伏供电时联锁自保阀门才动作,继电器的接线形式为常闭触点。当DCS系统的24V电供给继电器时,常闭触点断开,现场的阀门失电,从而产生自保动作。
目前装置的自保控制逻辑见图4。
图4 装置目前自保逻辑控制图
其中,LOCK_SW有两种状态:INTERLOCK和CUT。当它为INTERLOCK时,联锁自保投用;为CUT时,联锁自保切除。这个功能主要用于当某个回路出现故障时,切除自保检查有故障的回路。对于每个回路上的按钮,功能都一样,如SV105_ESD也是有两种状态:SHUTDOWN和NORMAL。当它为SHUTDOWN时,单个回路手动投入自保,自保阀门开始动作,其它阀门不受影响,这个功能主要用于调试阶段;为NORMAL时,回路状态正常,是否自保取决于前边的自保条件是否满足和联锁是否投用。
4 自保系统的校验与维护
在装置大检修完成之后,投料试车之前,对联锁逻辑关系进行反复校验,并进行现场联校[9]。对自保阀门的动作方向、动作时间、恢复状况、各阀门开度等关键参数进行测量,并记录在册,以保证联锁的高效和安全。
这个单元中,影响系统可靠性的因素主要是电磁阀的可靠性。装置自保系统的电磁阀用于执行机构气路的切换。处于“常开”线路中的电磁阀,其主要故障表现在阀芯由于长期不动作而被空气中的油、水、灰尘等杂质塞住而不能实现切换功能[10]。为避免这种故障,仪表车间定期进行检查清理,并将检查结果登记备案。对于处于“常闭”线路中的电磁阀,检查中应注意线圈的质量和使用情况,以避免事故的发生。
为避免冬季生产时因仪表风带水而使阀门供风管线冻凝,应加强仪表风的脱水。可在每周的检查过程中,将控制阀供风管线活结摘开,判断风路的流通情况。
5 结语
装置自保系统的改进,可提高装置控制水平,充分发挥DCS系统功能,彻底杜绝自保误动作发生。
参考文献
[1] 中国石油化工集团公司安全环保局.石油化工安全技术(中级本)[M].2 版.北京:中国石化出版社,2012
[2] 戴连奎,于玲,田学民,等.过程控制工程[M].3版.北京:化学工业出版社,2012
[3] 杨文发,贾雄波.故障安全控制系统在催化裂化装置的应用[J].安全、健康和环境,2003(09):29-31
[4] 孙洪程,马昕,焦磊.过程自动化工程[M].北京:机械工业出版社,2010
[5] 中国石油化工集团公司人事部,中国石油天然气集团公司人事服务中心.仪表维修工[M]. 北京:中国石化出版社,2010
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[7] 陆德民,张振基,黄步余.石油化工自动控制设计手册[M].3版. 北京:化学工业出版社,2000
[8] 刘英聚,张韩.催化裂化装置操作指南[M].北京:中国石化出版社,2005
[9] 乐嘉谦.仪表工手册[M].2版. 北京:化学工业出版社,2004
[10] 左国庆,明赐东.自动化仪表故障处理实例[M].北京:化学工业出版社,2003